力帆QC小组秉承一贯不畏挑战的作风,决定在车间实现设备换人,全面取消中间产品素片的人工转运和人工上料环节。
经过深入研究,小组成员发现,要想实现素片的层间自动化转移和自动上料,有很多需要改造的难点。自动化转移对于素片质量保障的控制要求较高,目前行业内还没有100%实现素片自动化转移的方法。
为了实现既定目标,小组成员前往多家药企进行调研学习,查阅各种文献,借鉴先进的技术理念,提出了适应车间现状的三种实施方案,并最终确定使用重力下料系统进行素片的层间自动化转移。
为了保证下料系统匹配车间的实际情况,厂家工程师也参与到系统的设计过程中。小组成员一有时间便主动联系工程师优化设计理念,修改设计方案。系统安装到位后,小组成员立即展开参数摸索工作,通过多次调试数据,确认了系统运行的最佳参数。
一切进展看似顺利之际,发生了一个意想不到的情况——在试机进行系统参数验证时出现了素片破损现象。为了找出试机失败的原因,验证专员带着设备机长,在下料间连续奋战14个小时,搬着20公斤的素片爬了30多趟钢梯,反复调试,一直奋战到凌晨2点,才找出问题的症结所在。通过后续的设备技改,问题得以解决,为后续一系列确认工作的成功实施提供了保障。
目前,重力下料系统已投入使用,车间彻底取消了人工经钢梯搬运物料工作,消除了生产过程中繁琐的人工上料操作,减轻了岗位人员的工作负担。
成功不是偶然的,正是因为有这样艰苦奋斗、不达目的不罢休的精神,力帆QC小组才最终完成了技改。未来,力帆QC小组还将继续奋力扬帆,持续技改创新,为生产保质增效。
http://bk.cnpharm.com/zgyyb/2020/04/13/309831.html
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