7月19日,从第35次全国医药行业质量管理(QC)小组成果发表会传来喜讯,扬子江药业集团以92项QC成果一等奖、89项最佳发表奖的喜人成绩,再次勇夺全国医药行业QC成果一等奖总数“桂冠”,奖牌总数再创历史最好水平,并蝉联全国医药行业QC成果一等奖“十连冠”,成为名副其实的全国医药行业QC小组“梦之队”。该集团《提高脱酸树脂再生后脱酸效果》等6项成果被推荐为国家优秀奖,同时集团被评为“全国医药行业质量管理小组活动优秀企业”。

        本届发表会的主题是“促进分享,追求卓越”。来自全国26个省、市的98家中外药企、共436个QC成果参加发表和评奖。

        获得此次QC成果一等奖的《解决氟康唑片质量一次性评价不一致问题》课题,是扬子江药业集团QC小组成员经过技术攻关,今年刚取得的一项质量管理成果。该成果成功地解决了产品溶出度问题,使得产品质量与国外原研产品质量一致,甚至更好。

        扬子江药业集团总经理助理梁元太介绍,公司此次获得一等奖的92个成果,每个都可圈可点,它们紧紧围绕企业提质降耗、工艺革新和生产中的实际问题展开,覆盖面广、技术含量高、可操作性强、经济适用,获得与会人员、专家和评委们的高度认可。

        作为全国医药行业的“领头雁”,扬子江药业集团一直视质量为企业的生命,已经连续30年开展QC小组活动,累计注册了“求索”、“一加一”、“杏林”等QC小组200多个。

       目前,扬子江药业集团从原料采购到药品物流等各个环节都有QC小组的身影。他们紧紧围绕新版GMP认证、技术创新、工艺改进、节能减排、降本增效等课题,运用最新的质量管理手段和方法,在企业常年开展质量提升、工艺革新、技术攻关等质量管理活动,大大提高了企业的生产效率,保证了产品质量和市场占有率,创造了显著的经济效益。

       为解决头孢粉针气流分装机在运转过程中产生瓶壁挂粉现象,扬子江药业集团头孢粉针车间专门成立QC小组,技术人员专程赴上海罗氏公司调研,对价格昂贵的同类进口设备的结构原理进行深入钻研,自主设计出淋瓶机,成功地解决了国内同行难以解决的技术难题。

        “这一技改项目填补了国内外技术空白。总投入仅5万元,却为公司节约了200多万元的设备投资成本。”梁元太说,活跃在扬子江药业集团生产、质量一线的QC小组,解决了公司在生产、技术、质控、检验、等过程中存在的问题,不仅使公司的质量管理水平不断提升,也为公司产品在市场上以质取胜打下了坚实的基础。近年来,扬子江药业集团共发表QC成果600多项,其中10多个成果填补了国内外技术空白,多项QC成果获得国家发明专利,累计为企业创造经济效益上亿元。

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